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精益案例:减少动作浪费,其实很简单!

作者:精益改善师分类:精益生产管理类时间:2021-09-18 09:37:07

或许,在很多员工眼里,发现行动被浪费并提出改善并不是一件容易的事情。事实上,行动浪费往往隐藏在我们的日常生产中,不难发现。


案例一:驳橡皮筋改善


改善之前的描述:


1.材料摆放混乱,取用时采取额外的调整动作。


2.缝纫过程中第二条线的多余转动动作


3.额外的螺纹切削动作


4.冗余位置调整动作


改善帖子描述:


1.剪橡皮筋的同事把橡皮筋放在一起,缝的时候可以一次放很多橡皮筋,不用单独拿一根橡皮筋。


2.缝制第二条线时,不需要转动橡皮筋,但可以直接缝制。


3.调整自动断线尾部长度,无需再次断线。


改善后结果:与改善前相比,改善后每条橡皮筋缝制时间减少4.8秒/条,员工总缝制效率提高23%。


案例2:按钮对齐改善


改善之前的描述:


1.扣板位置很远,钉扣的时候需要很长时间才能放下衣服拿到扣子。


2.扣子放好之后,需要重新拿放衣服,然后再移动,这是浪费动作。


改善帖子描述:


1.将按钮拨盘移到机器侧面,伸出手去拿按钮。


2.拿扣子的时候,不用脱衣服就可以直接移动。


改善后结果:与改善前相比,改善后每件缝制时间减少6秒/件,员工整体缝制效率提升13%。


案例3:步骤改善


改善预描述:要将脚拉到侧骨的骨骼位置,需要将蝴蝶完全去除,车经过骨骼位置后再取蝴蝶,然后将蝴蝶背部的脚拉起来。


改善后期描述:如果蝴蝶出不了骨位,直接通过骨位拉动蝴蝶,切下的片不会脱离蝴蝶。车过骨位后,直接推蝴蝶,后面部分继续拉脚。


改善后结果:与改善前相比,改善后每件的缝制时间减少了2秒/件,一定程度上提高了员工的缝制效率。


看,动作改善并不难。请大家睁大眼睛,看看日常生产中还有哪些不必要的动作,可以是改善。让我们迅速行动吧!

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